大庆石化解决装置“卡脖子”技术瓶颈 挖潜增效2.38亿元

“作为东北地区资源条件最好、产品产量最佳的乙烯生产基地,经过30余年的不懈努力,化工一厂生产能力由最初的30万吨/年发展到现在120万吨/年。2018年,化工一厂通过开展技术创新及优化,解决装置“卡脖子”技术瓶颈,挖潜增效2.38亿元,使乙烯生产再上新台阶。”大庆石化公司化工一厂生产厂长刘树青近日向记者介绍说。

“卡脖子”之一:

加氢催化剂依赖进口

大庆石化化工一厂裂解一套装置投用至今已30余个年头,整体能耗相对新建装置普遍偏高。再加上后期扩能的二套、三套裂解装置采用的又是我国首套自主技术,随着装置的长期运行,一些“卡脖子”瓶颈问题不断显现,催化剂长期依赖进口就是其中之一。

由于碳二前加氢装置的工艺复杂性及原料特性,对催化剂的活性、选择性和稳定性都有着苛刻要求。如何利用现有操作手段使催化剂选择性和使用寿命达到最优化?面对这一技术难题,化工一厂技术人员结合原料特性以及工艺运行条件,与兰州化工研究院共同研发制备了活性组分高分散的合金催化剂,使乙炔转化率提高10个百分点以上。并开创了碳二前加氢装置快速稳定开工的全新方法,有效解决该类型装置开工期间易飞温的通病,使反应器出口炔烃合格率仅4个小时就达到要求。

“日常操作中我们根据各床反应器负荷情况,动态调整反应器入口温度,使每床催化剂都能够发挥最优性能,运行至今累计创造经济效益千万余元,打破了国外催化剂在中石油碳二前加氢装置的长期垄断地位。”该厂技术科科长赵玉龙自豪地说道。

“卡脖子”之二:

裂解装置能耗偏高

为了解决一套乙烯裂解装置能耗偏高的‘卡脖子’问题,该厂技术人员从进料源头考虑,开展了16W型裂解炉单独加工丙烷项目。

项目组通过对原料及工艺流程分析研究,确定炉裂解丙烷的可行性及操作条件。他们评估了对流段各盘管温度、辐射段盘管温度是否在材质允许范围内,一、二急冷器冷却能力是否满足要求,以及热负荷是否满足丙烷裂解深度需要等。技术人员还完善了加热炉(16W型)加工丙烷流程,确定各关键工艺参数,并采用先进的乙烯裂解炉模拟软件COILSIM对加热炉进行建模和优化研究。

“仅仅通过这样一项小的技术改造,就满足了装置降本增效的目的。装置投用后运行周期显著延长,乙烯收率提高2.0%、年增加经济效益4644万元。”该厂技术员刘晓旭开心地说。

“卡脖子”之三:

裂解炉自动化水平低

裂解炉作为乙烯装置的命脉,其操作的好坏对装置能耗及后序单元的平稳运行都起着关键作用。而现有的乙烯裂解生产过程采用的是DCS常规控制,并没有充分发挥出DCS的计算潜力。

为此,该厂充分结合仿人智能控制的思想,探索摸索出极点配置控制技术与前馈控制技术并结合的方式,再通过车间不断调试,设计开发出裂解炉先进控制系统,显著提高装置自动化水平。高速、稳定、准确三个本互相矛盾的性能要求在这个技术方案上完美结合,实现了裂解炉在大干扰情况下的平稳运行,为企业年增收近500万元。

他们还结合裂解三套装置急冷系统pH值自动控制技术实际情况,将pH值控制系统接入原DCS,利用先进算法增强控制pH值测量的稳定性。这一应用大大降低了操作人员的劳动强度,解决了急冷水乳化和设备腐蚀问题,保障了乙烯装置的安全平稳高效运行,年节省费用近千万元。

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