上海石化:火炬气回收减排总量同比再创新高

今年以来,上海石化炼油部积极优化减排措施,以瞄准“每立方”排放、咬住“每一分”效益、注重“每一秒”环保为行动目标,通过技术攻关、优化运行等措施,稳步降低火炬气排放量。截至8月,火炬气回收减排总量同比再创新高,累计增效约1300多万元。

优化运行,瞄准“每立方”的排放。针对本年度两个阶段的检修换剂工作任务,上海石化炼油部多次召开专题会议对开停工方案反复讨论、优化,做到准备充分、方案合理,按照标准化管理要求,制定详细置换吹扫节点和优化方案,瞄准“每立方”的排放。在此次3号柴油加氢装置停车过程中,该部一改以往粗放型操作习惯和管理方式,对反应系统压力采用分段泄压操作,减少火炬气排放约72000立方。同时,缩短气柜撤水封时间10小时,减排约150000立方。

上下联动,咬住“每一分”的效益。上海石化炼油部秉持“每立方排放都是效益损失”的理念,建立管理科室、装置联动监控机制。装置每天上报火炬排放情况,每周对运行情况和排放情况进行分析,每月对排放总量和减排目标进行分解,每季度组织总结评比,及时分析异常数据和排放量增大因素,同时管理科室还协助装置开展隐患辨识和风险评价。由于8月份中压加氢装置停车检修,新氢管网压差减小,管网氢频繁波动,造成2号制氢新氢压力高排放高硫火炬。该部生产技术科制定3号炼油、生产调度联控方案,根据管网压力动态调整制氢装置的负荷,新氢排放得到有效控制,减少排放约32000立方。

末端挖潜,注重“每一秒”的环保。上海石化炼油部节能减排工作从标准化方案管理、过程管理和现场管理三个方面着手,持续优化工艺流程和操作,不断加强末端挖潜力度,注重“每一秒”的环保。该部建立了重点部位和重要设施巡回检查制度,对各火炬系统安全阀和调节阀进行每月巡查,加大停工检修时段的气相泄漏排查,减少正常生产过程中的微量泄漏。与此同时,该部注重“大平衡”,在运行上挖潜。在2号焦化装置停车改造期间,通过加大部门间协调,将加氢改质酸性湿气通过新增流程送至2号炼油装置进行干气脱硫,外送干气产品合格并网,每月减排108万立方,实现环境效益与经济效益双赢。

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